机械钻孔灌注桩施工方法技术措施(四)
作者:陆万东- 高崇品牌机构[国际]- 万润房地产策划有限公司 CEO -转载请署名原作者
4、孔底沉渣的质量保证措施
(1)孔内泥浆的控制
钻孔结束后,进行一次清孔的同时要不断地补充新鲜泥浆,将孔内含砂量大、性能差的泥浆置换出来。泥浆的比重、粘度,应根据地下水位高低和地层稳定情况进行确定,如地下水位较高、容易坍塌,泥浆比重、粘度可大些,但不宜过大,比重以1.1-1.2、粘度以18-25S为宜。
(2)终孔验收工作
钻孔完毕后必须进行终验收,根据钻杆和钻头或测绳的总长度和上部剩余检查终孔深。造就表孔和换浆完成后,必须对孔径、沉渣厚度和泥浆性能进行检验验收。
5、砼浇筑质量保证措施
终孔验收完毕后,应根据实际验收的终孔深度配制导管,仔细检查导管有无破损和变形,并记录每节管子的长度不顺序,为了便于隔水塞排出,导管下口距孔底以20-30㎝为宜,不得过大,避免孔底的砼与孔内泥浆混合,造成混浆砼。开浇时,料斗必须储足一次下料能保证导管埋入砼
为了保证桩身的砼质量,在浇注过程中,一定要严格控制导管埋入砼的深度,导管埋深以1.0—
a、导管埋深过大,出管的的砼受上部已浇灌砼的压力较大,砼水平方向流动扩散能力减小,造成桩外围的砼出现骨料离析和空洞。
b、当导管埋深较大,钢筋笼的钢筋较密且较粗时,砼上升面将可能出现近导管处砼面高,远导管外左面低,砼不是出管后先产生水平扩散,然后全断面向上顶托,而是出客后的砼在导管周围一定的范围内上顶托,然后在顶部再水平扩散,由于扩散力较小,在主筋外侧,将出现砼绕过主筋汇合的死角区,一部分泥浆和混有泥浆的水泥砂浆充填在死角区内,造成钢筋握裹力不够,且在桩周出现带状的骨料离析和空洞。
c、当导管埋深过大,在上部又有流动较差的砼时,由于出管后的砼上升时阻力较大,砼将沿阻力较小的导管周围向上流动,反压在原砼面上,使部分砼包裹泥浆。
d、在砼浇筑到桩项进行拔管时,如果导管埋深过大、砼浇筑时间过长,在孔口的左流动性已经很差,拔管后由桩底涌向面层的混有泥浆的左将加流充填在导致坑内形成桩的烂心现象,影响桩身质量。
e、导管埋深过大,因砼握裹力增大再加上浇筑时间相对较长,容易出现埋管事故。在导管埋深过小时,由于起拔导管不易控制,容易造成导管拔空的事故。