近日,胜利设计院科研所接到清河采油厂求助,清河联合站油品性质变差,采出水矿化度升高,引发积砂、结构等生产难题,造成加热效率低,填料塌陷,而加热盘管也多次出现穿孔。这些问题严重影响了油气水分离的效果,经常需要停产检修,导致现场维修工作量大、停产时间长,影响了联合站的正常生产。
针对清河联合站三相分离器应用中的问题,科研所迅速组织技术人员,多次与现场沟通结合,了解三相分离器的应用状况,对现场的工况条件进行了全面调研,并对清河联合站的油、气、水进行了检测,通过分析确定了问题的原因,针对问题制定了详细的技术方案。
考虑到清河联合站的实际情况,技术人员优化了三相分离器的内部结构,在分离器的前端设置除砂段,清除采出液中的砂,避免油砂对后端填料的影响。利用分层聚结技术在分离器内部设置了加热、分离一体的可拆卸填料,实现了分段处理到分层处理的转变,既提高了油水分离效率又节省了空间又将填料设计为可拆卸式,方便现场拆卸,实现了填料的定期清洗和除垢。由此将解决现场积砂严重,加热盘管加热效率低,腐蚀、结垢严重的问题,保障了联合站正常生产运行。 该方案受到了采油厂的高度认可。
多年来,胜利设计院立足油田生产的需求,坚持技术创新,用技术服务油田生产,为油田解决了一个又一个的技术难题。尤其是针对油田采出液难处理的问题,研制了高效三相分离器,采用迷宫整流、高效斜板聚结等优秀技术,有效保障了油田生产,整体技术水平在国内处于领先水平。研制出的技术装置在新疆、华东局、西北局、清河采油厂,以及胜利油田等推广应用100余套,取得了良好的社会效益和经济效益。
油田三次采油采出液处理不再难
评论
6 views