板坯断裂原因


 

 
一   事故经过:
       2008年3月29日,2-3448炉次的第二块板坯在运往某钢厂的汽车上断成两半。
       经核查工艺参数,本炉次系25日二号炉白班乙班冶炼。一次倒炉成功,倒炉温度1682度,氩前温度1642度,吹氩8分8秒,氩后温度1606度。出钢时间1分48秒,到炉C成分:0.09%,加硅铝钡20Kg。大包使用次数35次。到板坯连铸后,中包温度分别为1548度、1562度、1566度,拉速0.9米/分,是换包后的第三炉(总第228炉),使用龙城的保护渣,压钢时间12分钟,拉钢时间17分钟,终点成分C:0.17 ,Si:0.19,Mn:0.51,S:0.021,P:0.012。内外弧水量:179吨/小时,南北弧水量21吨/小时。
二  调查分析:
        3月31日上午开相关人员的分析会,炉前人员对此炉的生产情况已没有多少印象,连铸在拉钢时没发现异常。
查阅2008年3月25日板坯的拉钢曲线,拉速无异常现象,只是结晶器四个面冷却水的温差有浮动.
在拉回的板坯上取样化验,主要成分基本没有大的变化:
 
 C     Si       Mn     S     P
0.19 0.18 0.63 0.007 0.032
0.19 0.18 0.63 0.008 0.033 
 


取两块低倍组织分析:第一块在断口上取制,发现中间有发黄的二次氧化的现象,但车完后,用酸洗,发黄的现象基本没有,但没车的发黄的地方经酸洗后发黑。此块板坯中间只有轻微的疏松现象。
第二块是在类似重接的地方取制,发现有几乎贯穿板坯截面的中间横裂纹,同时存在三处断面的纵裂纹,较硬的那一点在车完酸洗后没有异常。
两块低倍都有较多的皮下气泡。
三  分析结论:
     从板坯的现状来看,此炉气泡系脱氧不良所造成。
     中间裂纹系高温钢使连铸工序波动时产生。
     板坯内部较硬的部分因无法化验分析,但可以肯定是高熔点的化合物。
     板坯存在质量问题,是导致板坯受到外力时断开的主要原因。责任在炼钢车间。
四   措施:
     1   对后吹严重的Q235B采取定氧的方式,以减少因无法直观判断所造成的废品。
    2   对大于1555度以上的高温钢,连铸务必降低拉速(幅度0.05米/分),以减少漏钢或造成其它缺陷的几率。
    3   再改变工艺参数时,对其所带来的质量上或生产上的后果必须要有充分的考虑。