处理温度的降低对采出水处理系统影响最大的是滤料再生效果,常规的单独水反冲 洗方式已不能满足污水低温处理的生产需要。大庆油田特高含水期实施低温采出水处理过程 中,通过采用核桃壳滤罐变强度反冲洗、砂滤罐气水反冲洗以及提温反冲洗等技术进行的试 验,开发出适宜的低温滤料反冲洗技术和运行参数,解决了制约采出液低温集输处理技术推广 应用的瓶颈。研制的高效低温破乳剂解决了在原油凝固点附近进行油水破乳的技术难题,降低 了脱后污水的含油量,实现了低温条件下的油水分离。
大庆油田地处寒带,冬季长达半年,所产原油 的凝固点高达33~35 ℃左右,由于油井出油温度 普遍低于原油凝固点,其采出液的集输处理长期采 用掺热水加热升温工艺,大量的油田气被用作燃料 气烧掉。自上世纪80年代中期以来,大庆油田先 后在萨南油田、杏南油田、杏北油田、萨北油田、 喇嘛甸油田开展了较大规模的油井不加热集油及采 出液低温集输与处理技术研究,特别是“十五”期 间在萨北油田开展的联合站系统特高含水采出液低 温集输处理工艺及其配套技术现场试验,攻克了油 井定量掺低温水、采出液低温破乳脱水、含油污水 低温处理的技术难关,形成了一整套低投入、高效 益、完善成熟的地面系统低温运行节气技术体系, 并使该技术的适用范围逐渐从单井、计量站、转油 站扩大到了油田地面工程系统的最大单元——联合 站系统。其中,低温污水处理是整个系统的重要 环节,通过温度对污水处理系统的影响分析,制定 和实施了相应的技术对策,实现了低温工况下的油 田采出水达标处理。
油田采出水低温处理技术
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