化学除盐制水系统一般采用阳、阴离子进行除盐,失效后用盐酸液碱进行再生。再生过程所产生废酸液、废碱液一般是中和处理达到环保要求PH6-9这个范围向外排放。废液呈酸性加碱,呈碱性加酸的中和方式。这样即浪费优质资源,又增加工人劳动强度,即不经济,又给周围环境造成污染。
酸碱废液不采取合理利用,对环境造成污染,对企业增加费用开支。酸碱废液合理利用,能够发挥其自身应有作用,减少优质资源消耗,减少水资源费、污染费开支。
酸碱废液合理利用使得企业排入周围环境的污染物总量大大减少,有明显的环境效益,同时酸碱废液合理利用的实施,符合国家提倡节约用水,废水资源化的大方向,能够提升企业的社会形象,有很好的社会效益。
热电厂除盐制水系统于2002年6月投入运行,制水工艺阳床+脱碳+阴床,到2003年12月周期制水量由最初阳床500-600吨降至350-450吨。阴床350-400吨降至180-220吨,阳床、阴床周期产水量明显减少,再生极为频繁,酸碱耗量明显增加,酸碱废水排量大增,经济环保效益越来越差。为了切实解决上述问题,经过反复论证和大量试验,从2004年1月6日开始在1#阳床经行试验性改进,然后又对1#阴床进行改进。阳、阴床经过无数次改进,直到2008年4月运行至今,才算取得很好的制除盐水经济环保效果。
某热电厂水质分析报告,年补充除盐水14万吨:
项目 Ca2+ Mg2+ Fe+ Na+ K+ Ci- F- SO4^2- HCO2- NO3- 电导率us/cm
单位 117.0 14.41 0.0242 20.7 0.445 47.3 0.18 50.5 283.65 60 784(mg/L)
化学除盐制水系统采用无顶压逆流再生床(Φ1800、H5960)新改进工艺已安全、经济、环保稳定运行,从2008年4月18日运行至今下面是改进前后数据对比
改前 784us/cm 一、改后 784us/cm 二、改后 784us/cm
水质指标
电导率us/cm <10 < 10 < 10
二氧化硅 ≤100 ≤100 ≤100
PH 7.5-9 7.5-9 7.5-9
消耗指标
盐酸30%kg/t 3.68 1.54 0.4
氢氧化钠30%kg/t 4.32 1.46 0.5
水耗 26% 3% 0.75%
周期制水量(t/h) 阳床 400 1400 5800
阴床 220 1200 5400
最大制水量 t/h 53 53 53
废水排量(t/h) 阳床 350(次) 100(次) 25(次)
阴床 637(次) 117(次) 25(次)
制水成本 元/吨 4.5 1.7 1.2
再生一个床消耗除盐水(吨) 54-75 20-30 20-30
再生一个床排放废水(吨) 54-75 20-30 20-30
经济环保社会效益:
一、改后:
酸140000*(3.68-1.54)=299.6(吨)
碱140000*(4.32-1.86)=344.4(吨)
少用除盐水(350+637)*54-(100+117)*30
53298 - 6510 =46788
少用酸6788*2.14=100(吨) 少用碱46788*2.46=115(吨)
总计少用酸399.36吨 碱459.4吨
二、改后:
节约酸碱: 酸 140000*(3.68-0.4)=459.2(吨)
碱 140000*(4.32-0.5)=534.8(吨)
少排废水: (350+637)*54-(25+25)*30=51798(吨)
少用再生除盐水51798吨; 少用酸碱:51798*3.28=169.9(吨)
51798*3.82=197.87(吨)
总计少用酸碱: 酸:629.1(吨) 碱:732.67(吨)
由于阳、阴床同时分流合理利用,基本上达到酸碱废液零排放。