一篇通讯


                    团结进取的优秀团体

                  -----记炼钢厂质量技术科

  质量就是饭碗,质量就是生命,没有质量就没有效益。初一看好像是一种宣传口号,但是对2005年炼钢厂的干部职工来说,却是感触最深的工作体会,虽然品种钢的开发是炼钢厂2005年的一项重要工作,但是确保合格的品种钢却是重中之重。而质量技术科就是肩负这项工作的一个科室。

                        从学习开始

  万事开头难,对于生产品种钢照样如此,HRB400Ni、20号钢、45号钢、40Cr、20Mn等等,年前还是很陌生的钢号,现在都摆在面前,如何控制他们的内外部质量,如何找到合理的工艺操作要点,大家更是一头雾水,但是质量技术科 的同志们一点也没有退缩,他们从书本开始,从实践摸索规律。记得刚开始生产TM8钢的时候,由于脱氧工艺的不完善,在带钢现场盯工艺的刘科长和带钢车间的领导们忽然发现TM8钢坯存在严重的质量问题--即脱氧铝条熔化不均致使钢坯在轧制时出现严重的毛刺和夹层。在请示了相关领导之后,刘科长马上停止了TM8钢的生产,在后来对工艺操作要点的论证中,大家一致认为是喂铝线量过大造成的。只这一次,如果不是很快地停止了生产,不知会造成多少废品。

  在7月份生产45号钢和40Cr钢,在检查钢坯外表面质量时,他们发现在钢坯的断面上有细小的发纹,这种缺陷在生产原来的钢种时从没有发现,新品种出现了新问题,为了寻找造成这种缺陷的原因,他们查资料,问专家,最后终于和领导们一起找到了答案,原来是在钢坯冷却上出现了问题。连铸机 的冷床两端,各有一个冲钢坯断面氧化铁皮的水管,钢坯上垛后,为了及时出库也要进行打水冷却,问题就出在这样不显眼的一个小细节上。钢坯在冷床上的温度正好在两个钢种的  火温度范围,在水的急冷状态下就产生了断面发纹。问题找到了,大家都松了一口气,他们马上起草制定了相关钢种不能打水冷却的制度。后来再也没有发生类似的质量缺陷。发现问题解决问题的过程既是繁琐的,又是快乐的。在不懂中学习,在实践中摸索,提高自己的学习力,掌握更多的炼钢知识,一切从学习开始。

    

                树形象,党员干部要走在群众前面

  “内求团结,外求和谐”,一直都是质量技术科多年遵循的工作准则。现在科里共有65人,除了要盯品种钢生产的技术人员外,还有倒班的工艺监督人员和化验员。为了带好这个集体,科室的党员干部处处走在职工的前面。程海芬,九六年毕业的大学生,二零零三年担任质量技术科的副科长,做为一线科室唯一的一个女科长,女党员,她与其他男同志一样时时冲在一线。在狭小潮湿的连铸机二冷室,她指导车间进行二冷架和水嘴的调整和更换;在高温的钢坯边,她检查钢坯的外部质量;在飞速前进的带钢一侧和化验室,她寻找着造成钢带缺陷的原因。艰苦的工作环境磨练了她的积极进取的个性,她的干练甚至超过了很多男性。在生产品种钢的日子里,她不知道牺牲了多少周末,有时孩子顾不上管就放在同事或同学家里。从去年以来,她已经三次被评为炼钢厂的技术明星。而她自己从不叫苦,孜孜不倦,以身作则或许就是她工作的左右铭。

  张艳良,既是一名技术人员,又是一个管着三十余人的工段段长。2005年品种钢的大量涌现,给控制钢坯的质量工作带来了极大的困难,而控制钢坯内部质量的唯一手段便是做钢坯的低倍组织试验。这项工作繁琐而工作量又大,而且不分白天黑夜,什么时候生产什么时候取样,有时侯一盯就是一天。为了寻找钢坯内部缺陷的规律,他积累了大一摞厚厚的资料,甚至学会了化验室的工作。现在品种钢的内外部质量越来越好,这与他取钢坯的低倍组织是分不开的。在繁忙的技术工作之外,他还用心地管理着自己的工段,每天早晨,他与中层干部一样,七点钟就赶到现场,组织班前会,布置一天的工作和工作重点,有时晚上不放心还要到现场看看工艺的执行情况,正是在他的带动下,整个工艺监督的工作一直稳扎稳打,他的口碑极好,大家都积极的拥护他的工作,而他也一直谦虚着,一表扬他,就说,这有什么,该做的而已。

  在对车间的管理工作中,质量技术科一直以低调的姿态出现,他们认为车间的工作是最辛苦的,科室的工作除了考核,指导和帮助是最重要的,所以对车间的要求,他们从不懈怠,不管什么时候,随叫随到,车间的工作就是自己的工作。他们与车间一道在现场摸爬滚打。在事故的分析和判罚上重证据,以制度为依据,维护了炼钢厂的生产秩序,获得了大家的认可。

                    不等不靠,攻克质量难关

  品种钢的生产,出现质量问题是难免的,尽管大家做好了思想准备,但是面对品种钢出现的大量的质量问题还是有点手忙脚乱。不管是HRB400Ni,还是20号钢,都不同程度的出现了内部裂纹和内部缩孔等质量缺陷。为了降低和减少给下道工序造成的质量问题,质量技术科成立了自己的攻关小组。为了摸索HRB400Ni的凝固规律,他们不分白天黑夜,在连铸机调整配水参数和拉矫机压力,调整完了马上取样分析,在积累了大量的技术参数的前提下,他们终于找到了适合HRB400Ni这个钢种的配水参数,使钢坯的内部质量逐渐好转,并形成稳定的工艺操作。

  在进行20号钢和45号钢质量攻关的时候,他们发现结晶器的水缝不均匀,单面存在水缝窄的现象,于是对结晶器的安装提出严格的要求,同时对结晶器 的锥度也提出增加的技术要求。他们多次与相关科室和设备的生产厂家协商,提出自己的建议并付诸实施。他们还一道与车间一起对连铸机二冷段的冷却水嘴进行改进,不同的钢种不同的断面采取不同的喷嘴,目的是进一步均匀钢坯的冷却,降低钢坯回温时产生的热应力,使钢坯的内部组织裂纹减少,目前经过他们的多次攻关,钢坯的内部缺陷越来越少,160X220断面的钢坯内部缺陷已控制在0.5级以下。

  今年,在市场不好的前提下,炼钢厂对钢坯质量的重视程度已提到相当的高度。对炼钢工序如此,对带钢工序也如此。为了适应市场的需求,炼钢厂把冷轧料的供应做为攻关的项目之一。目前质量技术科正在对这项工作进行全方位的跟踪,他们已经出台了相关的工艺制度,相信在不久的将来,会有好的收获。

                     把好最后一道关,减少损失

  做为炼钢厂钢坯质量的最后一道关口,质量技术科深知肩上的重量。在日常的工艺控制中,他们把连铸做为关键的工序点进行控制,连铸大中包不保护不行,拉速快了不行,中包水口不合适不行,中包液面低了不行,而对一些新出现的问题控制的更是严格,其实目的只有一个,在现有的工艺设备条件下,要把钢坯质量控制到最好。他们发动全体干部职工,运用ISO9001质量管理体系的标准,边学习边琢磨边控制,对已经出现质量问题的钢坯毫不隐瞒的告诉科技质量部的质监人员,以减少质量异议的产生。

  在今年生产品种钢以来,炼钢厂出现了一小部分的改判品,对于这样的钢坯,处理起来比较棘手,废了很可惜,卖出去又怕对公司产生不好的影响。所以在科技质量部、销售部门的帮助下,他们积极地与顾客进行协商,在不影响下道工序质量的前提下,使一些改判的钢坯起死回生,既为公司创造了效益,又减少了各种消耗,只这一项工作就为公司挽回了几百万元的损失。

  截止到2005年8月底,炼钢厂共生产品种钢和出口坯77.78万吨,表面质量合格率达到99.69%,已经完成了公司下达的考核指标.

  随着新工艺的增加,随着品种钢种类的增多,他们已经意识到自己科室的重要性,不仅仅要做好自己的管理工作,还要做好品种钢的质量控制工作,做为品种钢开发的两个主要科室之一,他们对自己今后的工作充满了信心。

  雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。面对公司二次创业的号角,面对炼钢厂即将增加的板坯工程,质量技术科,正在以崭新的面孔,迎接新的挑战。