动作优化攻关案例:三雄极光照明分厂攻关活动介绍


  (一)波峰焊攻关

  1、分析瓶颈工序

  欧博管理咨询项目组进驻企业时,通过对电子车间产能分析,发现波峰焊工序是制约电子板生产的一个瓶颈,其所生产出来的电子板存在很多虚焊、脱焊、拉尖等不良,不良率达17%以上,导致后工序(检焊工序,25人)需要花大量人力物力进行检查与补焊。

  2、成立攻关小组

  由生产部组织工程部、技术部、品管部、电子车间等部门的技术员、质检员、操作员工等组成攻关小组,对波峰焊工序进行调查和分析。

  3、制定攻关方案: 《电子车间波峰焊攻关方案》

  4、攻关方案实施(步骤)

  (1)品管部查找总厂的波峰焊炉温标准及焊锡、助焊剂的供应商信息等 。

  (2)车间了解当前焊锡的使用时间,并确定更换焊锡时间及频度,更换焊锡或助焊剂后需要做好品质不良统计。

  (3)测试同一种产品使用不同的助焊剂的效果(即东松三雄和日力通的松香对比)。

  (4)测试同一种产品使用不同厂家焊锡的效果 。

  (5)PMC部根据插件线产能控制线路板及原材料的库存量及库存时间,以避免库存时间过长影响线路板质量。

  (6)工程部确认波峰焊设备的爪、喷嘴等部件的维护与更换。

  (7)技术部考虑线路板的轮廓设计变更,以减少检焊的工作量。

  5、攻关动作跟进与稽核

  由攻关小组、稽核办全程跟进攻关方案的落实,每天跟进波峰焊的不良数据,并在次日上午以OA邮件的形式公布不良数据,接收大家的监督。

  6、攻关周小结

  以周为单位进行攻关总结,每周检讨一次攻关动作实施效果,并确定下周攻关动作的重点。

  7、波峰焊攻关效果

  波峰焊不良率下降:

  攻关前17%,攻关后2%,下降15%

  后工序检焊人均小时产量提升:

  攻关前55个,攻关后超过77个,平均提升30%以上;

  后工序检焊人员减少:

  攻关前25人,攻关后17人,减少8人。

  8、攻关持续跟进

  (二)喷粉品质攻关

  1、分析喷粉车间品质状况

  从八、九月份喷粉车间的品质不良统计数据看,其平均不良率达30%以上,严重影响生产计划的达成,同时大批量的返工给车间造成严重人力、物力浪费。

  2、成立攻关小组

  3、制定攻关方案

  《喷粉车间品质不良攻关方案》(略)

  4、攻关方案实施(步骤)

  (1)对喷粉不良进行数据统计分析

  (2)喷粉不良原因分析,确定控制点

  (3)落实改善措施的时间进程及责任人

  (4)拍摄员工操作动作及不良样品

  (5)员工动作规范分析(视频)

  (6)每天不定时巡查

  (7)攻关小组周小结

  (8)完善岗位动作控制卡及制作动作规范视频

  (9)开展岗位培训及持续改善

  5、攻关方案跟进与稽核

  由攻关小组、稽核办全程跟进攻关方案的落实,每天8:30组织攻关小组现场检查和指导喷粉攻关,纠正错误,规范动作,同时将每天的问题点及不良数据在OA上公布,接收大家的监督。

  6、攻关周小结:

  以周为单位进行攻关总结,每周检讨一次攻关动作实施效果,并确定下周攻关动作的重点。

  7、喷粉不良攻关效果(截止10月20日)

  攻关前:喷粉不良率为30%

  9月13日-9月19日:喷粉不良率为5.44%

  9月20日-9月26日:喷粉不良率为12.56%

  9月27日-10月3日:喷粉不良率为6.15%

  10月4日-10月10日:喷粉不良率为10.74%

  10月11日-10月16日:喷粉不良率为6.95%

  10月17日-10月20日:喷粉不良率为7.99%

  (三)点评

  欧博管理咨询专家小组在三雄公司组织的这两次公关活动,效果都非常明显:波峰焊不良率有攻关前17%降为2%,喷涂不良率由30%通过攻关降为10%之内。这些效果的取得并不是进行了很大的技术改进,而是对员工的动作和生产材料进行反复研究,反复试验的结果。

  波峰焊攻关主要的是对不同助焊剂和焊锡的生产效果进行反复试验,最后找到了最合适的材料。涂粉不良攻关主要是对工人的操作动作进行录像研究,找到了最好的操作方式。总之,是对自己的工作进行反复研究,才解决了问题。

  所以,这些案例告诉我们,只要富有研究精神,对我们的动作和工作方式进行认真的研究,我们就能找到我们工作当中不合理的因素,将它们去掉,就能减少成本,提升品质。总之,好好研究自己,持续改善自己是管理提升的最佳途径。